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标准作业下的YK公司作业空间布局改善

来源:核心期刊咨询网时间:12

摘要:摘 要:標准作业是制造业企业规范现场管理的基础方法,现场改善可由标准作业入手逐步展开工位级、工序级直至产线级的优化。YK公司以标准作业为抓手进行改善,以期提升产线平衡率。通过观测工时以及现场实际情况,发现存在等待和动作浪费的现象,应用工业工程

  摘 要:標准作业是制造业企业规范现场管理的基础方法,现场改善可由标准作业入手逐步展开工位级、工序级直至产线级的优化。YK公司以标准作业为抓手进行改善,以期提升产线平衡率。通过观测工时以及现场实际情况,发现存在等待和动作浪费的现象,应用工业工程相关知识并结合Lingo软件,对工序进行流程再造,制定出标准作业。为确保标准作业有效实施,结合工效学相关知识对作业空间布局进行优化,充分考虑人的因素,改进工装夹具、引进U型台装置、改善线边物料的摆放方式等来减少浪费。改善后整条产线平衡率由原来的679%提升至79.79%,人均产值提高了48.28%,实现了效率提升,促进了生产的标准化。工序的优化重组减少了整条产线的工人数,在一定程度上节约了人力成本,实现了效能的最优化,充分结合人因工程学理论,改善取得理想效果并可持续推行。

  关键词:标准作业;作业空间布局;工效学;线平衡

企业管理论文

  引言标准作业在企业中扮演的角色越来越重要,能够把企业积累下来的技术和经验以标准文件的形式记录下来[1],很多事故是由于弄错作业程序或作业方法随意以及缺少标准作业指导等原因而引发的[2]。生产线布局问题是现代企业发展面临的重要课题之一,设备布局、工作场地布局是否合理化、科学化、最优化,都会影响企业今后的发展和管理工作[3]。故企业利用基础工业工程的方法和原理[4],在制定了相关工序的标准作业指导书后,为使所有员工按照作业指导书操作,使工作高质量和高效率完成,需要对作业空间布局进行改善[5]。陈诗颖等[6]和杨静[7]对生产线布局存在的不合理之处进行了详细分析后,进行优化。

  刘琳[8]和贾舒媛等[9]也曾利用Lingo法对装配线进行产线平衡设计。在服装制造业中利用排序位置权重技术来平衡裤管装配线,以提高生产线的效率并最小化工作站的数量[10-11]。基于以上应用研究成果,对生产作业进行了标准作业设计以期减少不必要的动作,提高工人操作效率。标准作业管理应用到工人操作中,会使工时发生改变,需进行工艺流程再造,并根据优化后的工艺流程制定标准作业指导书;为保证标准的实施进一步对工人作业空间布局进行改善。在工作过程中,工人的操作动作以及作业空间布局的设计[12]是作业空间改善的重要内容。为了提高生产率,同时保护工人免受事故和健康问题的影响,工作台需要应用人因工程学原理进行重新设计[13]。对工作台的U型布置将有助于操作员有次序地工作,降低差错的发生概率,降低人因工程学风险[14-15]。利用人体工程学原理,减少人体在各种任务中所经历的疲劳[16]。以整体方式提高了设施或设备的可操作性、可维护性和用户接受度[17]。提出可调工作站,改善工人工作姿势[18-19]。

  从而减少对人的健康产生的不良影响[20]。项目组对工作台的U型引进将有助于操作员有次序地工作,降低差错的发生概率。同时,在U型装配线上,考虑工人的分配和降低人体工程学风险是至关重要的。YK公司以整体方式提高了设施或设备的可操作性、可维护性和用户接受度,运用人因工程理论设计工人安全舒适的作业姿势,并根据舒适作业姿势进行作业空间优化。工业4.0[21-22]的进程和日益增多的网络物理系统的实施,引发了人类工作和工作组织的变化,从而创造了新的挑战和机遇,人因与工效学的应用应获得更多的重视。

  1 产线现状分析标准作业的建立、作业空间的优化是产线改善的方法,确定用该方法进行改善的决策过程是由該企业产线效率低,平衡率低这一现象出发,通过分析现象背后的原因而确定的。分析现象背后的原因基本思路为从产线级的工艺流程、整体物流动线中发现瓶颈工序,进而对瓶颈工序的作业空间、作业方式等进行分析,由产线聚焦到工序、工位及工人的操作,逐层逐级逐步进行原因分析。以YK企业成品厂117线生产的XK产品作为主要对象进行研究。117线现有生产工人12~15人,每日有效工作时间为10 h,对某一种XK产品的11个工序进行工时测量,测出11道工序的多组不同的加工时间,剔除异常值后,最终得到每道工序保留10个测量数据,分别求其平均值,并以之作为对应工序的加工时间(见图1)。再由线平衡公式计算得出其线平衡率为67.9%根据基础工业工程相关理论知识,产线平衡率最低应达到75%,该产线线平衡率明显过低,所以需进行改善。

  1.1 工艺流程分析 选取117线生产的主要产品5 inch×7 inch的XK产品进行分析,其工艺为两人切框、两人钉框、放玻璃、放衬纸和中密度背板、安背板、打钉、翻框、装盒、装箱11个工序,由11名工人完成。其中切钉工序为2人并行作业,故后续模型的建立采用切钉为两道工序的方法。

  1.2 产线整体物流动线分析对生产XK的物流路径进行分析,发现不同工位在搬运物料时,存在搬运距离长、搬运路径复杂的现象(见图2),说明产线线边物料的布局存在问题,线边物料箱摆放不合理。产线总长26 m,远远超出加工需要,造成空间上的浪费。

  1.3 作业空间布局

  1)根据使用频率和功能原则,物料架的存在需保证物料的及时拿取,而其距离工位2~3 m(见图3),距离远、物料随意摆放、5S不彻底、对于上料下料位置没有标准等问题使工人补料不便、搬运距离增加、破坏加工节奏,从而产生搬运的浪费、加工的浪费和动作的浪费。

  2)根据使用频率和顺序原则,工装台物料(玻璃、衬纸、中密度板、背板)摆放未进行合理的定置定位,工人在拿取并安装玻璃时,双手距离1 m,距离远,由于工装台位置不合理,玻璃经左右手传递,造成动作的浪费。工人每次拿取玻璃的时候平均每次16片(见图4),拿取较少,需要频繁补给,工人需要转身拿取,存在动作浪费。

  3)根据使用频率和重要性原则,打钉、吹尘为重要环节,而打钉枪、吹尘枪用完直接放在传送带上,无固定放置的位置(见图5)。当工人使用完打钉枪和吹灰枪进行下一工序时,打钉枪和吹灰枪就会被运远,工人在拿取的时候,造成动作浪费。

  通过上述对产线现状分析可知,YK公司目前主要存在产线过长、线边物料混乱、物流路径布置不合理等,存在动作浪费;工序间的不合理布置,导致工人等待时间浪费等问题。

  2 工艺流程再造以上问题的分析均通过工人作业时间定量反映出来。文中运用Lingo软件对原有工序进行了最优化求解。Lingo求解的工序工时最优结果见表1。

  Lingo求得的最优节拍时间为8.37 s,根据输出结果并结合ECRS分析方法对工序进行合并,由表1可以看出,将原来的第3道工序(放玻璃、除尘)和第4道工序(衬纸、中密度板)合并为一人完成(见表1工位3),原来的第5道工序(安背板)和第6道工序(打钉)合并为一人完成(见表1工位4)。合并后工序减少为7个,作业时间最长的工位为第4工位8.37 s,作业时间最短的工位为第7工位5.60 s,使得各工位加工时间均衡,同时经方案实施表明,合并工序并未过分加工人负担,反而减少了合并前工序的等待浪费,有利于提高线平衡率,提高生产效率。改善后线平衡率为79.79%,线平衡率较改善前提高11.89%,满足了产线平衡最低要求,实现了提高线平衡率的目标,同时减少了人员浪费。

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